洗瓶機洗瓶時所使用的熱水,是外來供應的高壓蒸氣,經過熱交換器的熱傳遞原理,把蒸氣所攜帶的熱量通過傳遞的物理方式,交換給循環流過的自來水,通過熱量置換,從而使冷水溫度逐步上升,蒸氣溫度逐漸下降,周而復始,達到蒸氣熱量和冷水溫度交換的目的,使用熱水對回收瓶進行清洗消毒。
熱交換器的熱傳遞速度、傳遞效率、自身熱能消耗等各項指標,對洗瓶機初始加溫時間長短、中間回收瓶清洗效果、蒸氣消耗量等指標都會產生一定的影響。下面對熱交換器的工作原理、現實生產使用中的弊端及解決問題的新思路做以簡要的介紹。
一、熱交換器的工作原理
洗瓶機的熱交換器是由蒸氣進出口、密封罩、交換管、密封外殼等部件組成。其中最關鍵的部件是交換管和密封罩,交換管是由20根相互獨立的33mm的鋼管加工成U型,按2、4、6、8排成一體,把20根管子的40個管口分成上、下兩個部分整齊的焊接在一個鋼板平面上,中間用隔板隔開,上下20根管口自成一體,用熱交換器蓋板密封,形成進出兩個獨立的空間。上部的20根管口負責蒸氣的進入,當蒸氣由上部的進氣口進入管道后,洗滌水在壓力泵的作用下,冷水流經交換管的周圍,通過熱傳遞的方式,吸收交換管里的熱量,水溫逐步升高。交換管里的蒸氣把熱量傳遞給洗滌水后,大部分熱量被吸收走,溫度迅速下降,這時就形成一定量的廢氣和冷凝水。下部的20個管口負責排出熱交換器的廢氣和因熱交換產生的冷凝水,經過下端的疏水器流出,這就是熱交換器的基本工作原理。
二、熱交換器使用中較易出現的問題
1.熱交換器的工作效率下降較快
由于洗瓶機清洗的外來回收瓶,渠道較復雜,環節較多,瓶子上面有一些泥土、砂石、粘合劑、紙纖維等,需要用濃度為2.5%,溫度為80°的熱堿水進行清洗消毒。由于水中含堿量較大,又是不停的流經熱交換器,就大大增加了外來物粘附在熱交換管道上的幾率,再加上標簽上有許多粘合劑,就更容易結垢了,熱交換器投入使用不到一個月,就出現加溫速度慢,蒸氣消耗量上升等現象。
2.交換管上污垢清除比較困難
熱交換器是由20根33mm管制成的U型彎,實際上是40根管道,排列比較密集,管與管之間間隙較小,污垢堵塞后,即使撤下熱交換器,清洗也比較困難,都是些碎玻璃、泥土、殘堿和著粘合劑,就像水泥一般,堅硬無比,幾個人同時清除也要幾個小時,不但費時費力,不易清除干凈,還較容易對熱交換管形成傷害,造成設備隱患。
3.整體交換器拆裝比較困難
由于每年至少要4次對熱交換器進行清洗、除垢,所以對拆裝所用的時間要求比較緊,對安裝質量要求比較嚴格。因為熱交換器的表面積有0.5㎡左右,并且通過的蒸氣壓力有0.5-0.6MP,承受的壓力巨大,熱交換管、密封罩、洗瓶機機體、兩層密封墊加起來有120mm厚,緊固要求比較高,四周平穩,逐步緊固,最后加力,避免偏面,否則會出現漏氣。密封時使用的緊固螺栓比較大,一般是用36×150mm,并且有48個之多,拆裝比較費時費力。據統計,單單是拆裝交
文章來源華夏酒報換器上的螺栓,每次4個人還要花費4個多小時才能完成。
三、對熱交換器的技術改造
經過近幾年的生產工作實踐,結合洗瓶機技術參數,摸索出一些對洗瓶機熱交換器的技術改造,從而更適合生產中的應用。供同行參考,如有不當之處敬請批評指正,為中國的啤酒事業共同努力。
1.減少熱交換器的清洗次數
要想減少熱交換器的清洗次數,就得能有效的減少熱交換器表面上的污垢粘附,降低管道和管道之間的堵塞程度。由于熱交換器是在一個相對密閉的水的循環空間里進行熱能的傳遞,現在的熱交換設備,每個班次生產結束后,不能及時對熱交換器進行清洗,不能徹底清除掉粘附在熱交換器上的污垢,久而久之,在熱交換器的表面形成污垢層。有的企業雖然已經使用了堿液在線過濾器,但是效果不太理想,它只是簡單的對堿液進行過濾,而不能有效的對熱交換器進行清洗。有的企業因資金緊張等原因,還沒有安裝在線過濾器,只是簡單的把洗瓶堿液水打到沉淀池里,經過10小時的物理沉淀,放掉下面的沉積物,上面澄清的堿水重新利用。
解決方法:在洗瓶機的另一面,即熱交換器尾部的機體上,對準熱交換管的部位,開一個200×200mm的方孔,并安裝上法蘭,配上可以自由開關的閥門,管道的一端連接閥門,另一端和堿液回收的管道相連接。在每個班次生產結束后,對堿液進行回收沉淀時,打開后面的控制閥門,讓待回收的堿液在1#泵的動力作用下,通過熱交換器尾部的開口處流出,壓力在0.1-0.15MP左右,由于開口處水流較大,流速較快,并且又有壓力,對熱交換管上當日粘附的污垢能進行有效的沖刷,最大限度地 降低了污垢粘附熱交換管的速度,有效延長了熱交換器的清洗周期。
我公司在沒有使用此方法前,產品每生產5000KL左右,就要對熱交換器進行一次清洗,如不及時清洗,加熱速度就明顯降低,蒸氣消耗會有一定的加大。經過對熱交換器的尾部出水口改進后,現在基本上10000KL左右清洗一次,加熱速度和效果明顯得到改善。
2.冷凝水的回收再利用
蒸氣從熱交換器里經過,利用熱交換傳遞的原理,有不少的廢氣和冷凝水從熱交換器下端的疏水口流出,并且都是90℃左右的熱水,流失比較可惜。
解決方法:用15mm鋼管和疏水口的一端相連接,接到1#堿液儲存槽,用作補充1#槽的水消耗量。1#槽因蒸氣蒸發、除標網帶出等消耗原因,生產中經常需要進行補水,用冷凝水補充消耗的水量,既不增加成本,又能降低水消耗,并且還能降低噸酒蒸氣使用量(因冷凝水的溫度在90℃以上,流到1#槽后不需要重新加熱),是一項極其簡單又經濟實用的改造方法。
3.熱交換器密封裝置的改造
廠家生產的熱交換器密封是三位一體的,機體、熱交換管、密封罩是相互組合在一起的,拆裝比較麻煩,費時費力不說,也無法真正保證安裝的質量,每次拆裝熱交換器都是一次大的工作項目。
解決方法:要想解決熱交換器的拆裝難題,就首先要弄清機體、交換管、密封罩三者之間的關系和相互密封的動機。熱交換管和密封罩之間的密封質量要求比較高,因為他們二者之間的壓力比較大(0.5-0.6MP),壓力介質又是蒸氣,壓力危險系數高,溫度滲透能力強,對密封方面的要求相對較高。而熱交換管和機體之間的密封相對沒有太嚴格的要求,因為他們二者之間承受的單位壓力比較小,只有0.05-0.15MP,壓力介質又是水,滲透能力不是太強(相對蒸氣而言),對密封要求不是太嚴格。根據三者之間對密封質量要求的高低不同,我們把熱交換管和密封罩作為一個密封系統,單獨進行密封,把整體的熱交換器和機體作為一個密封系統進行密封。整個加熱系統分成兩個密封系統,根據密封質量要求的不同,分別進行密封。這樣做有以下好處:
1.縮短了熱交換管和密封罩之間緊固螺栓的長度,以前三位一體時,用的緊固螺栓長度為150mm,現在緊固螺栓的長度只有100mm,縮短了三分之一,這樣更容易保證密封效果,而且省時省力,易于操作,便于維修。
2.如果是只有密封罩和熱交換管之間的石棉密封襯墊損壞,發生漏氣現象,以前要把整個熱交換器拆下,重新進行整體的密封,因為熱交換管和機體之間的密封襯墊一旦打開,就會失去還原密封效果,必須更換新的石棉襯墊,往往因為一些小的漏氣故障,就要大動干戈,全部拆下熱交換器,勞神費力。現在如果要更換密封罩和熱交換管之間的襯墊,可直接打開密封罩,不用拆整體的熱交換器,簡單易行,熱交換管和機體之間的密封也不會出現泄露的現象,節省了大量的人力物力,特別是在旺銷季節,更能贏得寶貴的生產時間。
據實驗,現在使用此方法對密封襯墊進行更換,4個人一個半小時基本完成任務,而且質量有保證,合格率達到100%,沒有出現一次返工現象,比以前更換節省了一半的時間,安裝效果也有所提升。
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編輯:張怡