一、正確處理好入缸水分與入缸溫度的關系是搞好汾酒生產、穩定汾酒質量的前提條件。
汾酒生產受季節氣候影響比較明顯,我認為,在汾酒的整個生產周期中,入缸水分與入缸溫度應分為四個階段來加以調整和控制:
第一階段(第一、二排):9月份立醅,天氣炎熱,冷散時間較長,水分蒸發量大,所以,和糝一定要吃足前量,前量走工藝上線,后量走工藝中線,入溫必須做到寧冷勿熱。
第二階段:立冬后,天氣變冷,一般氣溫在15℃左右,入溫應控制在12℃左右,和糝水量要有所回調,前量走工藝中上線,后量走工藝中上線。
第三階段(次年2、3月份):立春已到,氣溫逐漸變暖,冷散時間逐漸增長,用水量也應不斷增加,前量走工藝中上線,后量走工藝中上線,入缸溫度控制在12℃左右。
第四階段:最后一排水分蒸發量大,用水量要偏大些,前量走工藝上中線,后量走工藝中上線,入溫應做到寧冷勿熱。
二、合理控制制品酸度是搞好汾酒生產,穩定汾酒質量的基礎。
在制品15對時,酸度是反映汾酒發酵正常與否的一個重要過程質量參數,而且酸度的高低直接決定了新產汾酒的特優率、出酒率、酸酯達標率等各項主要生產指標。
1998年—2002年的連續四個汾酒生產周期,我們分別圍繞“跟蹤生產操作過程,尋找酸酯生成規律”;“驗證酸酯生成規律,提高新產汾酒質量”;“運用酸酯生成規律,提高新產汾酒質量”為主題,在汾酒一車間8組及汾酒二車間3組進行跟班試驗和總結。
1998年—1999年周期,主要是每天測量入缸溫度、品溫、入缸水分 ,化驗在制品15對時酸度、酒精度、新產汾酒總酸、總酯,收集整理分析了3400多個過程數據,總結出了入缸水分、入缸溫度,以及在制品15對時,酸度與新產汾酒總酸、總酯之間的關系等。
1999年—2000年周期,通過反復分析、對
文章來源華夏酒報比、總結發現大米查在制品酸度在1.1—1.4g/L時,大米查新產汾酒總酸、總酯基本處于85%的達標率,并做了在制品15對時,酸度與新產汾酒特優率、出酒率、酸酯達標率對應關系圖表,從中總結發現大米查酸度在1.1—1.4g/L時,二米查酸度在1.6—1.9g/L時,新產汾酒特優率、出酒率、酸酯達標率較為理想,相反,酸度過高,酸酯達標率雖高,但特優率、出酒率低,汾酒整體質量較差;酸度過低、出酒率雖高,但特優率、酸酯達標率低,汾酒整體質量也較差。
2001年—2002年周期,我們在汾酒二車間3組就這一酸度范圍進行了驗證,汾酒二車間3組全周期特優率完成12.20%,出酒率47.28%,酸酯達標率73%,特優率、出酒率周期進入公司雙十佳。
三、裝甑蒸餾是搞好汾酒生產、穩定汾酒質量的有力保證 。
“生香靠發酵、提香靠蒸餾”,說明微量成分是在發酵過程中生成的,但又必須通過蒸餾作用才能把這些微量成分有機地提取出來。
實驗中,我們發現:酒精含量隨餾分的增加而下降,而新產汾酒總酸隨著餾分的增加而增加,總酯兩頭高,中間低,一般酒頭大于酒尾。
此外,在裝甑蒸餾過程中,若在裝甑前能夠將酒醅和輔料充分攪拌均勻,滅凈疙瘩,使材料松散,而且在裝甑時能做到松輕勻薄準平,避免壓汽、跑汽現象,不僅可減少酒的損失,降低微量成分的揮發,而且裝甑技術好,看花掐酒準確度高。
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編輯:張怡