隨著人們生活水平的提高及飲酒習慣的改變,酒類正朝著低度、多樣、優質的方向發展。低度白酒是由高度白酒降度而得,白酒中的各種微量成分復雜,降度后容易出現失光、混濁或者是在低溫情況下出現沉淀,引起以上情況的原因主要是油酸乙酯、亞油酸乙酯及棕櫚酸乙酯在降度或低溫條件下不溶于水而析出;在降度或低溫條件下,己酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯單體含量高的白酒同樣會引起失光。
本文就利用白酒凈化器分別處理原酒及成品酒前后各種酯、酸的變化情況及在實際生產中的凈化成本,進行研究。
1材料與方法
1.1實驗器材
試驗材料:ZS-801分子篩活性炭、ZS-901鐘山介質(重慶鐘山活性炭有限公司)、高度基礎酒、低度基礎酒(山東百脈泉酒業有限公司提供)。
主要儀器:氣相色潽(6820 美國安捷倫科技公司) YJH-4白酒凈化器(三河市堯潔過濾設備有限公司)、水浴鍋(龍口市電爐制造廠)。
1.2分析方法
1.2.1微量成分的測定
用6280氣相色譜儀,測定各酒中微量成分的含量。
1.2.2總酸、總酯的測定
參照GB/T 10345-2007
2實驗過程及結果
將白酒凈化器裝填活性炭后,檢查各部位有無泄漏,無問題后打開凈化器進口各閥,不啟動酒泵,讓酒靠儲酒罐的位文章來源華夏酒報壓緩緩進入筒體內,至排氣閥溢出酒液后,關閉排氣閥,打開凈化器出口各閥,開啟酒泵緩慢加壓,至進酒閥完全開啟為止。操作壓力控制在0.2兆帕以下。
2.1原酒的凈化
對于不同的酒需采用不同的活性炭。本次實驗中凈化器中填充的是ZS-901鐘山介質。處理前后數據如下:
同一原酒采用白酒凈化器處理前后成分比較(見表1)。
2.2成品酒的凈化
本次實驗中處理成品酒所用的活性炭為ZS-801分子篩活性炭。其處理前后數據如下:
同一成品酒采用白酒凈化器處理前后成分比較(見表2)。
3凈化處理成本分析
本次實驗所用白酒凈化器平均噸酒處理成本為4.5元左右,直接向酒中添加活性炭的噸酒處理成本大約為25元左右(根據目前價格計算)。利用白酒凈化器大大降低了白酒處理成本,而且避免了活性炭的清理,使白酒處理過程更加清潔高效。
4總結與討論
4.1白酒凈化器主要原理是在凈化器中填充活性炭,讓處理的酒通過活性炭從而在酒與活性炭接觸的過程中,完成活性炭對酒中油酸乙酯,亞油酸乙酯,棕櫚酸乙酯等在降度或低溫條件下易產生失光物質的吸附。替代了以前將炭直接倒入酒罐進行處理的方式,使生產過程更加清潔,同時也避免了對酒罐中的炭進行清理。
4.2由于用白酒凈化器處理成品酒的過程中也會吸附一些己酸乙酯,因此在成品酒勾調時要考慮到這一點,避免成品酒處理后己酸乙酯含量達不到國家標準。
4.3白酒凈化器中活性炭填充量為240千克可處理酒1000千升。
5結論
利用白酒凈化器對原酒及成品酒的處理產品進行低溫冷凍后,恢復常溫及日光曝曬后均保持酒體澄清,感官柔和、醇厚。說明利用白酒凈化器處理白酒均可對油酸乙酯、亞油酸乙酯、棕櫚酸乙酯等易產生失光物質吸附,可以促進白酒的老熟。
利用白酒凈化器的噸酒處理成本較直接向酒中添加活性炭低20元左右,大大降低了生產成本,而且利用白酒凈化器更加清潔。因此,利用白酒凈化器處理白酒越來越受到廣大白酒企業的青睞。